解析SMC电磁阀日常维护保养SMC电磁阀在焊接前投产前以及投产后的阀门养护工作,为阀门服务于运营中起着至关重要的作用,正确和有序有效的维护保养会保护阀门,使阀门正常发挥功能并且延长气动阀门使用寿命。阀门养护工作看似简单,其实不然。工作中常有被忽视的方面。一、气动阀门注脂时,常常忽视注脂量的问题。注脂枪加油后,操作人员选择阀门和注脂联结方式后,进行注脂作业。存在着二种情况:一方面注脂量少注脂不足,密封面因缺少润滑剂而加快磨损。另一方面注脂过量,造成浪费。在于没有根据气动阀门类型类别,对不同的阀门密封容量进行的计算。可以以阀门尺寸和类别算出密封容量,再合理的注入适量的润滑脂。、SMC电磁阀注脂时,常忽略压力问题。在注脂操作时,注脂压力有规律地呈峰谷变化。SMC电磁阀压力过,密封漏或失效,压力过高,注脂口堵塞、密封内脂类硬化或密封圈与阀球、阀板抱死。通常注脂压力过时,注入的润滑脂多流入阀腔底部,一般发生在小型闸阀。
日本SMC电磁阀气源故障的排除方法日本SMC电磁阀就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度等各种工艺参数。气动调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。上海山仪自动化仪表的技术人员为大家总结出一下三种常见故障。一、 水分造成的影响和故障:水分是压缩机吸人湿空气后,在冷却时形成的。水分使气动装置的元件生锈、影响气动元件动作。水分造成的影响如下:1.管道。造成管道内部生锈;管道腐蚀,造成空气漏损,容器破裂;管道底部滞留水分造成空气流量不足,压力损失增大。2. 日本SMC电磁阀元器件。管道生锈,加速过滤器网眼堵塞,使过滤器不能工作;管内锈屑进入阀门内部,引起动作不良,空气泄漏;锈屑使元器件咬合,不能顺利运转;直接影响气 动元器件的零部件,引起转换不良,空气泄漏和动作不稳定;水滴侵入执行器内部,造成动作不良;水滴进入元器件内部,使不能顺利运转;水滴冲洗润滑油,使润 滑不良,阀门动作失灵,执行元件运转不稳定;阀内滞留水滴造成流量不足,压力损失增大;发生水击现象引起元器件损坏。3. 日本SMC电磁阀环境。从排气口向外放出的泄放水,污染环境。水分造成的故障可采用的故障处理方法是除水,即压缩机出口温度下降到使所含水分析出水滴,并排除。为此,在压 缩机后应设置和安装冷却器和分离器,在压缩机人口安装空气过滤器。水平管道有斜度,在端安装排水阀。出口安装干燥器。日本SMC电磁阀可采用的除水措施如下。a.吸附除水法:用吸附能力强的材料吸附水分,例如用硅胶、铝胶和分子筛等b,压力除湿法:提高压力,使体积缩小,温度降,从而析出水滴。c.机械除水:用机械阻挡、旋风分离等除水。d.冷冻除水:用制冷设备使空气冷却到露点以下,使水气凝结成水析出。
NORGREN电磁阀芯所受到的流体作用来进行调节,这种电磁阀后来演变成利用阀后的压力进行调节的自力式电磁阀。在NORGREN电磁阀阀体形状为球形的球形阀成为代表性产品NORGREN电磁阀其实到了这个时期在这个时期,各种各样的调节阀都以及更加完善而且形成各种不同的系列,那时一种侧装增力式调节阀也研制成功,由于其结构独特,安装高度小,能够增力,因此受到许多用户的欢迎。在八十年代后,人们又先后研发出来了各种精小型NORGREN电磁阀,它的主要特点是在气动执行机构中,用多根弹簧代替原来的一根大弹簧,这样,气动执行机构就可以新的面貌出现,它使调节阀小型化,高容量化,这种执行机构有可能取代老式笨重的执行机构。进入九十年代,计算机的快速发展新型的智能调节阀开始出现,为调节阀的发展翻开新的一页。说道这NORGREN电磁阀研发行业起步比较晚,这也是由于之前我国重视农业的缘故,后来有关和部门就开始结构国外的阀门自行设计和加工一种直通NORGREN电磁阀,这些传统的主流阀门至今仍在使用。当然现在很多阀门都引进NORGREN电磁阀在工艺上和性能上都大大提升了,并且也有租住研发的新型调节阀,这也是为什么近年来国产阀门和进口调节阀的差距越来越小的原因,相信在不久的将来国产调节能够完全取代进口阀
重庆优质FESTO接头准确度、稳定性和性是SICK传感器的重要质量指标,是用户关心的三大问题,同时也是称重传感器与工业发达国家同类产品的主要差距。优质FESTO接头近几年,国家监督抽查称重传感器产品质量的合格率只有37.5%;电子计价秤产品质量的合格率一直徘徊在50%左右,在不合格产品中大多数是因为称重传感器温度性能不合格。可以说这是称重传感器总体技术与工艺水平,总体质量水平的真实反映。我们假设称重传感器的灵敏度分别为S1、S2,桥臂电阻分别为R1、R2,供桥电压分别为U1、U2,满量程均为F。这两个传感器并联工作的条件是S1R1=S2R2,显然,并联工作状态对传感器本身的参数要求是比较高。同理当SICK传感器并联工作时可得:S1/R1=S2/R2=……=Sn/Rn。两个SICK传感器并联工作时的特点如下:假定对某一载荷W,我们以满量程为F、灵敏度为S、供桥电压为 U 的一个传感器测量它,输出为U1 则:U1=WSU/F。如果两个SICK传感器并联工作,测量以上同一载荷W,在情况下 , 则可选用满量程为(1/2)F的传感器,假定它们的灵敏度也为S, 供桥电压也为U,则总的输出Un为:Un= U1假定这两个传感器的桥臂电阻均为 R, 并联后的输出阻抗为 Rn,则显然有Rn=R/2。同理可证明当 n 个传感器全并联工作时则有:Un=U1 Rn =R /n上式的 Un=U1,Rn分别是n个传感器并联工作后的输出信号和输出阻抗 .这两个式子说明,不管几个传感器并联工作都不会得到比一个等效的传感器更大的输出,但并联后的输出阻抗却减小为一个传感器的 1/n。
CKD电磁阀无法正常工作的原因及应对措施CKD电磁阀在使用电动调节阀的过程中,它有时候会出现无法正常工作的问题,这就需要我们找到出现问题的具体原因,然后及时地进行解决。电动调节阀无法正常工作,有可能是因为使用环境不好,有水进入机器导致机器运作不正常。TJ阅读:电动调节阀特殊性功能介绍 两个微动开关位置不当。当调节阀动作时,行程至零点和满度时,微动开关应关闭,使电流不致流过电机,达到保护电机的目的,如微动开关过开,使阀杆动作已达到零点或满度时,仍不能断开微动开关,而电流继续通过电机。而此时电机已无法转动,将会使电机堵转烧坏。CKD电磁阀处理方法是移动微动开关位置,使之与阀杆行程位置相适应。CKD电磁阀一动作就融断保险分析:电机线圈漆包线绝缘破坏,线圈绕组碰壳而短路。CKD电磁阀判断方法可用北欧表测绕组对地电阻即可。分相电容容量过大。有时分相电容容量过大,起动电流大,会烧断保险,判断方法用交流电流测其电流值来选择。一送电,调节阀就处于全开或全关位置。原因如下:反馈信号线及反馈线圈断线。CKD电磁阀微机输出控制线或电动操作器上控制线断线。提供反馈线路的电源有无。以上原因可用万用表查出。若都正常,则检查电压一电流转换电路。阀稳不住:原因为零点不对,杀车机构过松,或调稳电位器损坏。处理方法为用万用表检查零点大小,调稳电位器阻值是否改变或损坏。
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