在使用中出现的故障主要表现为电气部分故障和机械部分故障。电动执行机构在安装和调试时,应严格按使用说明要求,尤其在行程限制的调整中,应在满足使用条件下机构不至于关得过严或开得过大,引起卡滞。
在实际使用中,常会受工况影响,如差压过大,腐蚀磨损而使阀门卡滞,引起电动执行机构电动机过热或保护动作。对这种故障的判断,可断开执行机构电源,手动试一下阀门即可。若电动机构动作正常但对介质不能调节,则主要原因是电动机构与阀门连接松脱或阀门本身故障。
费斯托FESTO电磁阀的故障查找方法一般是:将电动执行机构转入“硬操”控制状态,即直接手动给定,看电动机构是否正确执行。如果“硬操”正常,则再转入“软操”,即输入4~20mA信号来操作,看是否正常;如果“硬操”不正常,则应检查执行机构电气控制部分是否正常,调节机构是否卡滞等。
①电动机电路部分
a.功率较大的电动执行机构一般采用三相交流电动机驱动,由于电动执行机构工作环境差和动作频繁,极易使交流接触器的接点烧蚀,接触不良,从而产生电动机缺相过热,正向或反向不动作的故障。这就要求检修时,加强对交流接触器的检查,防止故障的发生。
b.功率较小的电动执行机构,一般采用单相交流电动机驱动,宜接利用固态继电器来控制电动机,比较容易出现的故障是:启动电容变质或损坏,固态继电器烧坏而引起的电动机不动作或某个方向不动作。
②控制模块部分。
新型整体式电动执行机构把主要控制功能集中在主控模块、位发模块及电源模块上。位发(位置发送)模块和电源模块的检测比较简单,用万用表测量位发模块的反馈信号是否正确,电源模块输出电压是否正常即可。对主控模块则可以通过更换备用模块,或在正常的机构上试验来检验。模块本身损坏的概率比较小,使用中常见的故障是由于振动或安装的原因使模块上的接线松脱、断开、虚连,以至于模块工作不正常。例如位发模块因受强电压冲击或本身薄弱元件损坏,出现故障时,使反馈信号错误,导致反馈显示异常,自动控制失灵。这就要求安装或维护时认真仔细,模块接线牢固。
③电位器和行程控制部分。
电位器和行程控制部分是与电动执行机构的转动部分相连的,常常会因为与转动部分连接不好而发生故障。例如电位器如果与转动部分连接松脱,则使位发模块输出不能反映机构的实际位置,从而使电动执行机构控制失灵;行程控制部分如果因连接不好,不能反映机构运行位置,则易使保护不起作用,机构机械受损。
④信号干扰。
费斯托FESTO电磁阀构采用4~20mA的信号来控制,极易受到干扰,使机构动作不正常,例如机构频繁动作稳定不下来。因此,信号线必须做好屏蔽,布线时应避开强干扰源,信号的正确传输。
(2)故障实例分析
①锅炉启炉初期,给水电动调节阀调节机构不动作。
故障检查、分析:将电动执行机构转入“硬操”,机构仍不动作,观察主控模块反应正常,控制电路应该没问题。后来,手动转动调节阀门,异常费力,原来,启炉初期,给水调节阀前后压差过大,导致杌构不能动作。
故障处理:手动开启阀门,减小压差后,动作正常。
②引风机挡板调节机构正向正常,但反向不动作,电动机过热。
故障检查、分析:将电动执行机构转入“硬操”,反向操作,交流接触器吸合,但机构不动作,且电动机声音不正常,很快发热,经查,原因是反向交流接触器接点烧蚀,接触不良造成。
故障处理:更换接触器后正常。
③给水电动调节阀执行机构CRT显示器上反馈显示为全开状态,但给水流量没有,且给定不起作用、调节失灵。
故障检查、分析:将电动执行机构转入“硬操”,机构动作正常门检查给定和反馈信号回路,给定信号正常,但反馈信号一直保持在50mA左右,不随阀门位置变化而变化,造成反馈显示全开状态,而给水流量没有的故障,检查反馈电位器动作正常,阻值变化正确,那么,问题一定出在位发模块上。
故障处理:更换位发模块后,反馈正确,故障排除。
④给电动执行机通电后发现电指示灯不亮,伺放板无反馈,给信号不动作。
故障检查、分析:因电源指示灯不亮,检查保险管是否开路,经检查保险管完好,综合故障现象,可以推断故障有可能发生在伺放板的电源部分,接着检查电源指示灯,用万用表检测发现指示灯开路,因此电源指示灯开路会造成整个伺放板不工作。
故障处理:更换指示灯故障排除。
⑤调试中发现,电动执行器的执行机构通电后,给信号开可以,关不动作。
故障检查、分析:先仔细检查反馈线路,确认反馈信号无故障,给开信号时开指示灯亮,说明开正常,给关信号时关指示灯不亮,说明关可控硅部分有问题,检查关指示灯,用万用表检测发现关指示灯开路,因此关和开指示灯不亮(开路)时可控硅不动作。
故障处理:将其更换后故障排除。
⑥PSL210执衍机构通电后,给定一个信号(例75%),执行机构会全开到底,然后回到位置(75%)。
故障检查、分析:根据以上故障现象,要判断是伺放板和执行机构哪一个有问题。将伺放板从执行机构上拆下,直接将电源线接到X5/1和X5/4端子上,执行机构关方向动作,将电源线接到X5/1和X5/2端子上,执行机构开方向动作,如果执行机构动作不正常,说明故障在执行器上。用万用表测电机绕组正常,再测电容两边的电阻发现有一个开路,
故障处理:将其更换后故障排除。
⑦电动执行机构通电后给关信号(4mA)执行机构先全开后再全关。
故障检查、分析:先拆除伺放板,直接给执行机构通电发现仍然存在原故障,检查电阻,电阻阻值正常,说明电阻没问题,检查电机绕组,发现阻值正常,电机没问题。由此故障推断有可能电容坏。
故障处理:重新更换电容,故障排除。
⑧现场只要送AC220V电源,保护开关立即动作(跳闸),执行机构伺放保险已烧。
故障检查、分析:用万用表检测执行机构上的电机绕组,发现电机绕组的电阻趋向于零,说明电机已短路,再检测抱闸两端电阻,电阻趋向于无穷大,说明抱闸已坏,正常应是1.45kΩ左右。此情况应是由于抱闸坏了之后把电机抱死而现场没有及时发现,使电机长期处于堵转发热,工作终使电机相间绝缘破坏所导致的。
故障处理:更换新的抱闸和电机,把伺放板的保险管装上,重新调试,恢复正常运作。
⑨电动执行机构的动作方向不受输入信号的控制。
故障检查、分析:先检查两个限流电阻和移相电容均没有异常,用万用表检查电机的绕组阻值,发现电机的电阻值为1.45MΩ(且不时地发生变化),说明电机绕组不对。
故障处理:更换电机。
⑩电动执行机构的动作方向不受伺放极的控制。
故障检查、分析:用万用表检测两个限流电阻和移相电容及电机的绕组阻值,检查结果和终数据一致。除了这三个因素以外再没有其他的可能性,发现其中一个限流电阻开路。
故障处理:替换限流电阻。
⑧无论现场给什么信号电机都不动作。
故障检查、分析:直接在电机绕组间通电,电机也不转,抱闸拆下通电电机还是不转,检测电机绕组阻值均正常,手轮摇执行机构动作正常。检测的结果都正常,就是通电时电机不转,此时怀疑电机的转子,把电机拆开,发现转子用手都拧不动,原来转子和电机端盖之间已有一层坚固的灰,把这层灰之后,加上一点润滑油,用手就可以拧动了。
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